Analyse und Fehlersuche dSPACE ControlDesk: Unterschied zwischen den Versionen

Aus HSHL Mechatronik
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 79: Zeile 79:
|1  
|1  
|Fehler  
|Fehler  
|Rechner stürzt ab, wenn der Antrieb anläuft. Overrun /Interrupt Fehler.
|Rechner stürzt ab, wenn der Antrieb anläuft. Overrun /Interrupt Fehler. Maximal Mögliche Interrupt Frequenz von 196kHz nur bei alleiniger Nutzung der Interrupts.
Bei Test mit Modul ControlDesk Sensortest reduktion auf nur noch 83kHz Getestet mit Rechteck D=0,5 signal vom Frequenzgenerator eingespeist in CP1104 und DS1104 verbaut in Rechner LAB30-07.
|
|


Zeile 114: Zeile 115:
|...
|...
|}
|}


== Weiterführende Links ==
== Weiterführende Links ==

Version vom 18. Juni 2021, 14:37 Uhr

Autor: Marc Ebmeyer

Aufgabe

Analysieren Sie die Fehler des automomen RC-Fahrzeugs systematisch.

  1. Machen Sie hierzu einen Termin mit unserem wiss. Mitarbeiter Marc Ebmeyer. Er wird Sie anleiten.
  2. Verstehen Sie die Schaltung/den Aufbau.
  3. Grenzen Sie den Fehler ein.
  4. Lokalisieren Sie den Fehler.
  5. Beheben Sie den Fehler.
  6. Dokumentieren Sie kontinuierlich die Schritte 2-5 anschaulich in Bild und Text im Wiki.

Fehlerverfolgungs-Liste ControlDesk 5.0

In dieser Liste stehen alle Fehler, Fehlerbeseitigungen und Fortschritte.

# Typ Beschreibung Foto Ursachen Abhilfe Bearbeiter*in Status
1 Fehler Rechner stürzt ab, wenn der Antrieb anläuft. Overrun /Interrupt Fehler. Monitoring und Recording in ControlDesk fressen zu viele Resourcen

=> reduziert maximal mögliche Interrupt Frquenz.

Motor Regler streut in HAll-Signal ein und erzeugt zusätzliche Impulse.

=> Filtern der Eingangssignale, Impedanzwandler -> Filter -> Xor-Gatter -> DS1104

=> Schirmung des Kabels => neubau der Adapterplatine

Marc Ebmeyer in bearbeitung
2 Fehler Beschreibung Foto Ursachen Abhilfe Bearbeiter*in Status
Fehler

Platzhalter/Vorlage

... ...



Fehlerverfolgungs-Liste ControlDesk 7.1

In dieser Liste stehen alle Fehler, Fehlerbeseitigungen und Fortschritte.

# Typ Beschreibung Foto Ursachen Abhilfe Bearbeiter*in Status
1 Fehler Rechner stürzt ab, wenn der Antrieb anläuft. Overrun /Interrupt Fehler. Maximal Mögliche Interrupt Frequenz von 196kHz nur bei alleiniger Nutzung der Interrupts.

Bei Test mit Modul ControlDesk Sensortest reduktion auf nur noch 83kHz Getestet mit Rechteck D=0,5 signal vom Frequenzgenerator eingespeist in CP1104 und DS1104 verbaut in Rechner LAB30-07.

Monitoring und Recording in ControlDesk fressen zu viele Resourcen

=> reduziert maximal mögliche Interrupt Frquenz.

Motor Regler streut in HAll-Signal ein und erzeugt zusätzliche Impulse.

=> Filtern der Eingangssignale, Impedanzwandler -> Filter -> Xor-Gatter -> DS1104

=> Schirmung des Kabels => neubau der Adapterplatine

Marc Ebmeyer in bearbeitung
2 Fehler Beschreibung Foto Ursachen Abhilfe Bearbeiter*in Status
Fehler

Platzhalter/Vorlage

... ...

Weiterführende Links


→ zurück zum Hauptartikel: SDE Praktikum Autonomes Fahren