Analyse und Fehlersuche dSPACE ControlDesk: Unterschied zwischen den Versionen

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| Beschreibung
| Nach dem Builden des Simulinkmodells und online gehen in ControlDesk, können keine Einstellungen vorgenommen werden, da die Simulation im Hintergrund nicht läuft.
| Foto
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| Ursachen  
| In den Model Configuration Parameters ist die "Initial simulation state" falsch eingestellt.  
| Abhilfe
| [[Datei:Initial simulation state.png |thumb|here|100px| State auf RUN setzten]]
| Bearbeiter*in
| Noah Greis
| Status
| gelöst
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Version vom 20. Oktober 2021, 09:36 Uhr

Autor: Marc Ebmeyer

Aufgabe

Analysieren Sie die Fehler des automomen RC-Fahrzeugs systematisch.

  1. Machen Sie hierzu einen Termin mit unserem wiss. Mitarbeiter Marc Ebmeyer. Er wird Sie anleiten.
  2. Verstehen Sie die Schaltung/den Aufbau.
  3. Grenzen Sie den Fehler ein.
  4. Lokalisieren Sie den Fehler.
  5. Beheben Sie den Fehler.
  6. Dokumentieren Sie kontinuierlich die Schritte 2-5 anschaulich in Bild und Text im Wiki.

Fehlerverfolgungs-Liste ControlDesk 5.0

In dieser Liste stehen alle Fehler, Fehlerbeseitigungen und Fortschritte.

# Typ Beschreibung Foto Ursachen Abhilfe Bearbeiter*in Status
1 Fehler Rechner stürzt ab, wenn der Antrieb anläuft. Overrun /Interrupt Fehler. Monitoring und Recording in ControlDesk fressen zu viele Resourcen

=> reduziert maximal mögliche Interrupt Frquenz.

Motor Regler streut in HAll-Signal ein und erzeugt zusätzliche Impulse.

=> Filtern der Eingangssignale, Impedanzwandler -> Filter -> Xor-Gatter -> DS1104

=> Schirmung des Kabels => neubau der Adapterplatine

Marc Ebmeyer in bearbeitung
2 Fehler Beschreibung Foto Ursachen Abhilfe Bearbeiter*in Status
Fehler

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Fehlerverfolgungs-Liste Matlab/Simulink2019b

In dieser Liste stehen alle Fehler, Fehlerbeseitigungen und Fortschritte.

# Typ Beschreibung Foto Ursachen Abhilfe Bearbeiter*in Status
1 Fehler Beim Builden tritt die Fehlermeldung "Option "Block Reduction" is not supported: The "Block Reduction" option on the Optimization page of the Configuration

Parameters dialog is on. This feature is not supported in this version of RTI." auf

Fehlermeldung in Simulink
Bei der Auswahl der Vorlage für ein neues Simulink Modell "Blank Modell" gewählt statt "RTI1104".
Auswahl der richtigen Vorlage in Simulink
Junjie Lyu Marc Ebmeyer gelöst
2 Fehler Beim Builden des Simulink-Modells erscheint nebenstehende Fehlermeldung und der Buildprozess wird abgebrochen.
Fehlermeldung in Simulink
Die Anwendung kann nicht nach dem Builden geladen werden.
Den Haken bei "Load application after build" entfernen.
Jonas Hokamp gelöst
3 Fehler Während des Build-Prozesses des CCF Online Modells kommt es zu dem Fehler mit dem Code "(E) C0223-D". Dieser tritt bei der Funktion "split_data_to_chars" auf, welche laut Fehlermeldung implizit deklariert ist. Die Kompilierung des Modells wird abgebrochen. Es tritt auf diversen Softwareständen auf, auch bei Revisionen welche als lauffähig gekennzeichnet sind.
Fehlermeldung in Simulink
In der zu buildenden S-Function ist eine externe Funktionsdeklaration auskommentiert (siehe Registerkarte Libraries/ externe Funktionsdeklarationen), was dazu führt, dass in der generierten Wrapper-Funktion auch keine Funktionsdeklaration durchgeführt wird. (extern void split_data_to_chars(double, unsigned char, unsigned char*);) Kommentar entfernen, um Funktion bei Generierung zu berücksichtigen. Alexander Schirrmeister gelöst
4 Fehler Build Prozess wird abgebrochen, da der Compiler eines der Object Files nicht erstellen kann.
Fehlermeldung in Simulink
In der Make Datei "CCF_online_usr.mk" können Pfade für externe Library Files für die generierten S-Functions bekannt gegeben werden. Sonst kann es sein, dass der Compiler die zu kompilierenden Dateien nicht findet. Dateipfad der zu inkludierenden C-Files definieren: SFCN_DIR = "\bibliotheken_c" Alexander Schirrmeister gelöst
Fehler

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Fehlerverfolgungs-Liste ControlDesk 7.1

In dieser Liste stehen alle Fehler, Fehlerbeseitigungen und Fortschritte.

# Typ Beschreibung Foto Ursachen Abhilfe Bearbeiter*in Status
1 Fehler Rechner stürzt ab, wenn der Antrieb anläuft. Overrun /Interrupt Fehler. Maximal Mögliche Interrupt Frequenz von 196kHz nur bei alleiniger Nutzung der Interrupts.

Bei Test mit Modul ControlDesk Sensortest reduktion auf nur noch 83kHz Getestet mit Rechteck D=0,5 signal vom Frequenzgenerator eingespeist in CP1104 und DS1104 verbaut in Rechner LAB30-07.

Fehlermeldung in dSPACE ControlDesk
Monitoring und Recording in ControlDesk fressen zu viele Resourcen

=> reduziert maximal mögliche Interrupt Frquenz.

Motor Regler streut in HAll-Signal ein und erzeugt zusätzliche Impulse.

=> Filtern der Eingangssignale, Impedanzwandler -> Filter -> Xor-Gatter -> DS1104

=> Schirmung des Kabels => neubau der Adapterplatine

Marc Ebmeyer in bearbeitung
2 Fehler Nach dem Builden des Simulinkmodells und online gehen in ControlDesk, können keine Einstellungen vorgenommen werden, da die Simulation im Hintergrund nicht läuft. In den Model Configuration Parameters ist die "Initial simulation state" falsch eingestellt.
State auf RUN setzten
Noah Greis gelöst
Fehler

Platzhalter/Vorlage

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Weiterführende Links


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