BSF Statusbericht: Unterschied zwischen den Versionen

Aus HSHL Mechatronik
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Struktur eingefügt)
(→‎Aktueller Stand 23.01.2025: Hall-Status Fehler eingefügt)
 
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 6: Zeile 6:
==Einleitung und Ziel==
==Einleitung und Ziel==
In diesem Wiki-Artikel wird der Aktuelle Stand der Bahnplanung und Spurführung dargestellt.
In diesem Wiki-Artikel wird der Aktuelle Stand der Bahnplanung und Spurführung dargestellt.


===Aktueller Stand 23.01.2025===
===Aktueller Stand 23.01.2025===
----
Winter Semester 2024 <br>
Winter Semester 2024 <br>
Verantwortlicher: Paul Janzen <br>
Verantwortlicher: Paul Janzen <br>


====Zusammenfassung====
====Zusammenfassung====
- BSF Taster funktionsfähig <br>
* BSF Taster funktionsfähig <br>
- Geschwindigkeit stark verrauscht <br>
* Geschwindigkeit stark verrauscht <br>
- Gemessene und Reale Geschwindigkeit stimmen nicht überein <br>
* Gemessene und Reale Geschwindigkeit stimmen nicht überein <br>
- Fehler in der Richtungserkennung <br>
* Fehler in der Richtungserkennung <br>
- Geschwindigkeit Peaks beim Start und Stopp des Fahrzeugs <br>
* Fehler des Hall-Status <br>
- Querregelung funktionsfähig. Allerdings ist der Querregler noch nicht ausgelegt <br>
* Geschwindigkeit Peaks beim Start und Stopp des Fahrzeugs <br>
 
* Längsregler nicht optimal
* Querregelung funktionsfähig. Allerdings ist der Querregler noch nicht ausgelegt <br>
<br>
====Probleme====
====Probleme====
Geschwindigkeit stark verrauscht
* '''Geschwindigkeit stark verrauscht'''
 
[[Datei:Anstiegsbegrenzung.jpg|mini|links|Abbildung 1: Roh und bearbeitete Geschwindigkeit]]
 
<br clear="all" />
Gemessene und Reale Geschwindigkeit stimmen nicht überein
* '''Gemessene und Reale Geschwindigkeit stimmen nicht überein''' <br>
Es wurde eine Messung der Geschwindigkeit mithilfe ei
Es wurde eine Messung der Geschwindigkeit mithilfe eines Topcon Entfernungsmessers aufgenommen. Es wurde festgestellt, dass die Gemessene und Reale Geschwindigkeit voneinander abweichen. <br>
 
<br>
* '''Fehler in der Richtungserkennung'''
[[Datei:Fehler Richtungserkennung.jpg|mini|links|Abbildung 2: Fehler des Fahrtichtung-Bits]]
<br clear="all" />
* '''Fehler des Hall-Status'''
[[Datei:Hall-Status.png|mini|links|Abbildung 5: Fehler des Hall-Status]]
<br clear="all" />
* '''Geschwindigkeit Peaks beim Start und Stopp des Fahrzeugs'''
[[Datei:Hall-Sensoren-Fehler.png|mini|links|Abbildung 3: Geschwindigkeit Peak beim Starten]]
<br clear="all" />
Bei jeden Roten Marker wird ein Interrupt ausgelöst. <br>
<br>
* '''Querregler funktionsfähig ''' <br>
Der Querregler ist bei sehr niedrigen Geschwindigkeiten funktionsfähig. Da die Stopplinien Erkennung noch nicht funktionsfähig war, schaffte das Fahrzeug es nur bis zur ersten Kreuzung.


====Empfehlung====
====Empfehlung====

Aktuelle Version vom 24. Januar 2025, 13:32 Uhr

→ zurück zum Hauptartikel: BSF - Bahn- und Spurführung

Einleitung und Ziel

In diesem Wiki-Artikel wird der Aktuelle Stand der Bahnplanung und Spurführung dargestellt.


Aktueller Stand 23.01.2025


Winter Semester 2024
Verantwortlicher: Paul Janzen

Zusammenfassung

  • BSF Taster funktionsfähig
  • Geschwindigkeit stark verrauscht
  • Gemessene und Reale Geschwindigkeit stimmen nicht überein
  • Fehler in der Richtungserkennung
  • Fehler des Hall-Status
  • Geschwindigkeit Peaks beim Start und Stopp des Fahrzeugs
  • Längsregler nicht optimal
  • Querregelung funktionsfähig. Allerdings ist der Querregler noch nicht ausgelegt


Probleme

  • Geschwindigkeit stark verrauscht
Abbildung 1: Roh und bearbeitete Geschwindigkeit


  • Gemessene und Reale Geschwindigkeit stimmen nicht überein

Es wurde eine Messung der Geschwindigkeit mithilfe eines Topcon Entfernungsmessers aufgenommen. Es wurde festgestellt, dass die Gemessene und Reale Geschwindigkeit voneinander abweichen.

  • Fehler in der Richtungserkennung
Abbildung 2: Fehler des Fahrtichtung-Bits


  • Fehler des Hall-Status
Abbildung 5: Fehler des Hall-Status


  • Geschwindigkeit Peaks beim Start und Stopp des Fahrzeugs
Abbildung 3: Geschwindigkeit Peak beim Starten


Bei jeden Roten Marker wird ein Interrupt ausgelöst.

  • Querregler funktionsfähig

Der Querregler ist bei sehr niedrigen Geschwindigkeiten funktionsfähig. Da die Stopplinien Erkennung noch nicht funktionsfähig war, schaffte das Fahrzeug es nur bis zur ersten Kreuzung.

Empfehlung

Das Hauptproblem liegt bei den Hall-Sensoren. Diese sollten ausführlich untersucht werden. Zurzeit werden die Interrupts bei "Rising" und "Falling" des Signal ausgelöst. Dies Ermöglicht zwar eine höhere Genauigkeit, ist für den Zweck aber Überflüssig und führt Möglicherweise zu Problemen. Nach Veränderung der Interrupts Auslösung auf "Rising" oder "Falling" sollten die Interrupts pro Reifenumdrehung neu Vermessen werden. Diese Veränderung hat hoffentlich zu einem positiven Effekt auf die Geschwindigkeitsermittlung, der es Ermöglich den Längsregler neu auszulegen.